金黔在线讯8月17日,记者在贵州轮胎股份有限公司厂区看到,生产轮胎的第一道工序炼胶工艺的冷却系统不停运转,用来冷却设备的新鲜水经冷却、净化处理后形成的冷却水不仅能满足炼胶工艺要求,而且实现了循环再利用。
工作人员告诉记者:“正是因为新建的冷却系统中采用了节水新技术,炼胶工序的新鲜水用量每年节约了80万立方米,节约率达到66.6%。”
作为贵阳市自提水用水大户,贵州轮胎股份有限公司过去用水浪费严重,生产和生活用水非常紧缺。近年来,该公司致力于节水型企业创建活动,以“减量化、再利用、资源化”为原则,狠抓节水管理和节水技术改造,节水工作取得显著成效。在轮胎产量大幅增加的情况下,万元产值耗水量从24.65立方下降到16.16立方,下降了34.4%,生产用水重复利用率提高到75%,单位产品取水量从6728.3吨/万套降低到5001吨/万套,职工人均日生活取水量也从561升下降到329升,有效降低了生产成本。
在节水型企业创建过程中,该公司加大节水宣传,提高职工节水意识,实现从“要我节水”到“我要节水”的观念转变,并制定和完善了水资源管理制度及组织机构,实行用水全程监督管理,强化用水考核奖惩。同时,对厂区管道进行合理改造,完善水计量系统,加强供水管道的堵漏。通过加强节水基础管理工作,该公司有效遏制了水的“跑、冒、漏、滴”等浪费现象。2004年底通过水平衡测试验收,促进企业用水单耗不断下降。
“除了加强节水管理,还要依靠科技进步,引进先进的节水设备和节水新技术来提高水资源的利用率。”该公司按照“净化处理、合理利用、减少排污、节约用水”的节水理念,积极推广应用节水新技术,投入大量设备和资金进行节水改造,最大限度地提高水资源的重复利用率。
除了新建炼胶工序冷却系统,该公司相继实施了一些“短、平、快”节水项目:硫化工序采用并网技术,成功并网运行多个冷水及内压循环系统,节约水消耗近50万立方米;实施冷凝水回收项目,每年减少锅炉补水12.6万立方米;实施胎面生产线冷却循环水改造项目,实现水的内部自循环,每年节约水12万立方米;对水厂供水水泵电机变频控制和供水系统进行改造,减少了因水压波动大造成浪费水的现象;在厂区安装了生产循环水管道,设置36个冲地水阀门,将厂区冲地水由生活水改成生产循环水,每年节约生产用水7.2万立方米。
凭借扎实的节水工作,该公司达到国家关于节能型企业的各项指标,今年成功加入我省“节水型企业”行列。公司有关负责人说:“节约用水、节水型企业的创建在有效降低生产成本的同时,有力促进企业经济效益的提升。去年,公司实现销售收入30.5亿元,同比增长33.65%;进出口总额1.44亿美元,列我省进出口排名第二位,跻身全省纳税50强。”